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圆柱滚子轴承外圈滚道剥落原因研究金属粉末去肉机膨松剂打号机汽车天线Frc

发布时间:2023-11-30 01:12:25 阅读: 来源:暖手宝厂家
圆柱滚子轴承外圈滚道剥落原因研究金属粉末去肉机膨松剂打号机汽车天线Frc

圆柱滚子轴承外圈滚道剥落原因研究

摘要:对圆柱滚子轴承外圈滚道的剥落原因进行了分析和探讨,并提出了改进措施。

关键词:轴承滚道剥落脆性夹杂物疲劳氧化

1 引言

滚动轴承在某些使用条件下,常常会因为内在或外在因素的影响,没有达到其计算寿命而发生早期损伤。分析滚动轴承发生早期损伤的情况,其中轴承外圈滚道剥落是重要因素之一。本文在研究以往试验结果的基础上,对圆柱滚子轴承外圈滚道的剥落原因进行了分析,并提出了相应的改进措施。

2 以往试验结果分析

2.1 宏观分析

对发生滚道剥落的轴承外龙口圈进行外观检查竹地板,其剥落区大都分布在滚道的一边,在剥落区内,所有滚柱的圆柱面上分布着许多受热氧化变色为深棕色条带,在与滚道剥落处相对应的滚柱一侧,氧化变色较为严重,表面还有许多压痕,滚柱一侧端面磨损擦伤,另一侧端面在靠近外径处有轻度的受氧化变色环,呈浅棕色。

2.2 化学成份分析

对轴承外圈的化学成份进行分析,结果见下表:

四平表1

化学成份/%

C Mn Si Cr S P

1.02 0.36 0.30 1.5当实验机符合束缚参数5 0.013 0.004

2.3 硬度测定

硬度(HRC)测定结果见表2:

表2

套圈位置 外套端面(打字面) 端面(非打字面) 外径 内径(滚道面)

硬度值 61.8,62.8,62.3 62,62,62 60,60.4,60.4 60.2,60.2,60.1

2.4 材料质量分析

表3

非金属夹杂物(级) 显微组织(级)

氧化物 硫化物 点状变形 硫化物带 碳化物液析 状碳化物

1.5 2.0 0 1.5 0 1.5

目前,国外轴承材料大都采用了真空脱氧钢,含氧量规定在15ppm以下,而我国只有个别钢厂才能达到这个要求,其它大部分钢厂都不具备条件,造成滚子材料组织大于4级,裂纹较多。

在材料质量分析中,非金属夹杂物和显微组织采用YJZ84标准进行比较分析,套圈中硫化物杂质级别超标。对剥落外圈进行检测,在剥离源处,距源0.5mm~1mm纵向磨制金相试样,观察到在距剥发射天线离表面0.36mm-0.49mm范围内,存在着链状脆性夹杂物,这些夹杂物处还有微细震纹。在同一金相试样上,稍离源处,距剥离表面约0.8mm处也存在着链状脆性夹杂物。沿着剥离源纵向磨制金相试样,在源处及其附近,同样观察到链状脆性夹杂物。在距剥离表面0.3mm处的夹杂物间有微小裂纹,在距剥离表面0.68mm处也存在着长约0.56mm的链状脆性夹杂物。

以上情况说明,在外套滚道表层存在着较多链状脆性夹杂物,有些已超过YJZ84标准上规定的合格级别。

对于外圈的金相组织,在剥离源处剥离表面下的组织为细小结晶马氏体+从300kN到2000kN可实现力控、位移控或应变控制的实验细针马氏体+细小粒状碳化物带状分布阳极氧化铝不能作为1种材料在此介绍+残余奥氏体+少量点、针状屈氏体。在剥离处边缘,滚道表面虽未剥落,但在表面下已有平行的裂纹,滚道表层的组织为细小结晶马氏体+细针马氏体+细小粒状碳化物+残余奥氏体+少量点、针状屈氏体。随着向内部深入,非马氏体组织有所增加,但在离表面3mm处,非马氏体组织超出了规定的合格级别。

2.5 套圈热处理质量分析按轴承零件热处理质量检查标准检查,其外圈淬、回火组织,见表4。

表4

距表面深度/mm 表层 1.0 2.0 3.0

组织级别/级 6

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